冬日的厂房内,机器轰鸣依旧,一台崭新的浅槽分选机平稳运转,将原煤精准分离。而陪伴唐安煤矿洗选队整整十七年的立轮分选机,已于月前完成使命,悄然“退役”。2026年1月17日,随着最后一项调试数据达标,该矿洗选队核心主洗设备更换工程圆满收官。这场历时32天的设备“换芯”攻坚战,不仅是对一套老系统的告别,更是一次从工艺到效率的全面跨越——4台大型设备、3条系统管路同步升级,推动这座老厂向着绿色、智能、高效迈出关键一步。
破 题
抚摸着褪色泛旧的机身,该队维修班班长感慨良多:“这台立轮机从2008年使用到现在,已经服役17年了,早就是我们的‘老伙计’了”话语中带着不舍,但更多的是清醒:“可年纪大了,毛病就多。腐蚀、部件失效,修起来费时费力费钱,精度和效率也跟不上了。”
这道“老大难”,实则是发展进程中一道必须跨越的坎。在煤炭洗选行业追求高质量发展的今天,提升效率、优化品质、降低成本成为核心课题。旧立轮机虽经多次“疗伤”,却难掩“衰老”之态,已成为制约生产的瓶颈。破局,势在必行。
洗选公司及时组织技术人员赴周边洗煤厂进行实地考察,并组织专家对技改方案进行多次论证,最终确定选用浅槽分选机为核心设备。团队马不停蹄开展前期准备:一方面梳理核实设备参数及厂房现有基础条件,形成详实的可行性报告;另一方面由洗选公司协调设计院与设备厂家,整合技术资料、性能参数等,制定了符合现场实际情况的技改方案,并提前完成基础设施拆除与场地规划等工作。
“每一步都得踩实,每一个细节都关系到后续安装和运行的安全顺畅,绝不能‘想当然’。”该队队长在项目推进会上反复强调。为此,团队甚至提前协调了原煤盘运事宜,确保矿井生产与改造工程“两不误”。
解 题
“吊臂左摆,慢一点,注意卡绊擦碰墙体。”“慢慢落,设备整体要对准底座……”2025年12月15日,主洗设备更换工程正式启动。新设备体积大,质量重达18吨,且安装位置位于厂房三楼,吊装作业难度大。为确保吊装安全,施工团队采用100吨吊车精准作业,将笨重的设备逐一吊离,安检员和跟班队干全程监护,确保设备平稳就位。
安装过程中也遇到技术难题,受空间限制,设备连接时浅槽分选机与原煤分级筛间漏斗空间狭窄,空间不足20CM,易导致物料堵塞;矸石出料漏斗与筛面垂直布局,物料直接砸在筛板面上,易损伤筛板。技术团队立即动身,到玉溪选煤厂现场学习,创新采用阶梯式漏斗设计,既缓解了堵塞问题,又降低了运行噪音。与此同时,介质、煤泥、清水三系统管路同步改造,并对原有分流箱优化改造电动阀门,既解决了原先的频繁漏液故障,也确保了新设备的附属设施与现有系统的无缝对接。
经过连续奋战,工程于2026年1月15日全面完成安装,较计划提前10天,随即转入调试阶段。
答 题
调试是检验所有努力的“试金石”。从单机空载到系统联动,再从介质循环到带料洗选,四个阶段环环相扣。技术人员紧盯着仪表盘上跳跃的数据,不断进行参数优化。
过程并非一帆风顺。刮板轻微跑偏、介质密度波动……问题接踵而至。团队现场“会诊”,迅速调整涨紧装置、优化加介系统,将故障一一化解。然而,在最后的满负荷带料运行时,精煤筛前漏斗因坡度不足,在煤量增大时频繁堵塞,成了试运行的“最后一道坎”。
没有犹豫,技术团队当即制定改造方案:将漏斗底板更换为光滑的不锈钢材质,并将结构改造为V型,一举增大坡度和流畅度。改造立竿见影,物料堵塞难题被彻底攻克。经测试,新投用的浅槽分选机额定处理能力达到240吨/小时,分选效率稳定在小于0.04kg/L的高水平,各项指标均优于预期,标志着调试工作圆满完成,设备正式“持证上岗”。
在此次技改项目中,洗选公司技术团队扎根一线,提供靠前指导。他们精准把控设备安装要点,及时诊断并破解调试难题,为项目的顺利落地贡献了关键技术支持。
从建厂初期的立轮分选机到如今先进的浅槽分选机,改变的远不止一台设备。这是一次从局部工艺改进到全流程系统优化的跃迁,是从依赖经验判断到依靠数据驱动的管理变革。
“这次改造,绝非简单的‘旧换新’,而是一次生产模式的系统性升级。”洗选队队长总结道。随着新建洗末煤系统与现有洗块煤系统的融合联动,唐安煤矿的洗选工艺正式步入了协同、智能、高效的新发展阶段。
设备已就位,征程新开启。下一步,该队将围绕新设备开展系统化技能培训,深入挖掘其技术潜能,通过持续优化生产流程,全力推动洗选效益与生产质量的“双提升”,在高质量发展的道路上稳健前行。(牛莎莎 翟瑞乾)