田素芳
日前,因为绞车刹车盘上几毫米的磨损,玉溪煤矿在复工前抢抓时间对进风井绞车进行了抢修。 绞车大修本不在工作计划之内,节后上班检修设备过程中,机电人员发现绞车因长期使用导致刹车盘出现2-3毫米的磨损,有可能出现刹车闸盘偏摆现象,影响刹车闸的制动力,会造成绞车运行不平稳。调度会上,在绞车“修”与“不修”的问题上意见分歧很大,有人认为小小“刹车盘”,几个毫米的磨损能有什么影响,而绞车维修涉及面广,工作量大,技术难题多,没有5—7天根本完不成,复工验收很快就会通过,届时必将影响正常开工;有人坚持问题虽小,事关进风井整个提升系统运行,是井巷施工运输的咽喉要道,一旦发生事故,后果不堪设想,必将造成安全生产大问题,决不能忽视。最后,该矿领导一锤定音:修!隐患虽小,安全事大! 为抢抓时间,尽可能缩短对施工进度的影响,该矿紧锣密鼓、积极安排部署绞车检修工作。首先考虑到提升钢丝绳已使用一年,为延长钢丝绳寿命和保证提升安全,避免重复检修,提出在本次检修过程中一并将钢丝绳倒换绳头;其次抽调精兵强将,联合建设、施工和厂家三方技术骨干,成立绞车抢修小组,机电副总全程跟踪,川九项目部机电经理雷仲勇组织实施;第三,经与设备厂家技术人员再三斟酌研究,决定采用车平闸盘的方法校正刹车系统,连夜加班制定安全技术措施;第四,责成机电、生产、调度、安全等各部门抽调人力物力,提供所需一应设备,全力配合抢修小组展开工作,确保主副罐笼安放拆卸、钢丝绳倒换绳头工作安全进行。 车平闸盘要求非常精确,差之毫厘,就可能前功尽弃;倒换钢丝绳头,重点是主副罐笼拆卸安装,安全风险极大,一招不慎,就可能造成罐笼回坠、人员伤亡和财产损失,两项任务都非常艰巨。在各相关部门的密切协作下,抢修工作有条不紊的展开。先将副罐笼提升到井口位置,安全下放在钢梁上,拆下提升钩头,将钢丝绳收回到绞车滚筒上,此时钢丝绳头必须锁紧牢固,确保绞车全速运转时钢丝绳不被甩出。再将主罐笼提升到井口上方一米位置,拆掉抓捕器销子,确保罐笼在抓捕器和导架的共上作用下不回坠落。然后拆除绞车制动器和防护挡板,同时开动车床和绞车,确保能够精确的车平闸盘。接下来抢修人员来个 “孙悟空大战铁扇公主”,从不足一米的圆孔钻入滚筒内部,倒换钢丝绳头。再按拆卸顺序重新接到主副罐笼上,调整刹车系统,直到符合标准,绞车能够可靠制动。 通过连续6天的努力,抢修小组终于克服了重重困难,成功将绞车两付闸盘车平校正,完成了钢丝绳倒换绳头工作,经过试运行,绞车运行一切正常,彻底消除了这项重大安全隐患,为节后顺利施工和实现安全长周期运行奠定了坚实的基础。 |