在煤矿生产一线,制约效率、影响安全的,往往不是宏大课题,更多的是具体而细微的“烦心事”。解决这些“烦心事”,未必需要大投入、大改造,一个个源自实践、看似简单的小改进,却能起到“四两拨千斤”的奇效,为安全生产注入最直接的动力。伯方煤矿各基层单位正是如此,用一个个接地气的“金点子”巧妙疏通生产梗阻,上演了一幕幕小创新撬动大效能的生动实践。
一块压链板 稳住生产链
洗煤厂804刮板输送机机尾长期受煤泥堆积困扰,频繁出现脱链故障,不仅造成输送停滞,还导致洗煤效率下滑。该厂管理人员紧盯现场,多次试验,摸索出了一套简单有效的解决方案——在刮板输送机机尾处每隔1米加设一块压链板。压链板牢牢固定住链条,从根源上杜绝了脱链问题,直接破解了输送阻滞难题,让洗煤生产效率提升1.3%,实现了以小调整撬动大产能。
一段旧皮带 剩下十人力
综掘一队在3401备采面运输巷皮带机头穿带作业。这项工作劳动强度极大,一条百米长的新皮带要人工拖着穿在6个滚筒上,以往至少需要二十来号人协同发力,不停歇地忙活半个班。可当班人员满打满算只有10人,人手不足让班长王来富犯了难。关键时刻,支部书记王海勇赶到现场,灵机一动想出妙招:找来一卷十来米长的旧皮带,先将旧皮带穿在滚筒上,再把新旧皮带对接。待皮带运转正常后,再将旧皮带截去。凭借这个巧办法,原本棘手的穿带任务轻松完成,工人们纷纷称赞:“王书记这招,真是地道的四两拨千斤!”
一根钢管 锚定安全基础
综掘二队在三盘区运输二段安装煤溜机头时,须打根顶锚索,用于起吊电机、油箱等大件设备。作业人员按照常规操作,打好锚索孔后,用锚索顶着锚固剂沿孔壁往上推送,可锚固剂还没抵达孔底就钻进孔壁周围的缝隙里。锚固剂推不到位,锚索就无法与老顶凝为一体,起吊时极易脱落引发事故。眼看一箱锚固剂用完,锚索仍未打好,现场人员心急如焚。恰好值班矿领导郭泽明巡查至此,他仔细查看现场后,给出了巧妙方案:找一根比锚索略粗的钢管,先将钢管插入锚索孔,再把锚固剂放入钢管内,用锚索顶着锚固剂沿管壁往上推,推到位后抽出钢管即可。这一招轻松解决了锚固剂推不到位的难题,顺利完成锚索施工。
一个小调整 斩断链隐患
3306智能化工作面在过无炭柱期间,前溜底链频繁断裂,每次断链都要耗费十多个小时抢修,不仅增加了员工劳动强度,还严重拖累生产进度。综采一队管理人员紧盯工作面,通过细致观察找准了问题症结:机组从机头向机尾行进时,后刀作业,割下的矸石需从机组底座和煤溜之间穿过,而此处空间狭小,矸石极易卡在大链中卷入溜子下面,进而导致断链。找到根源后,该队迅速调整作业方案,规定机组作业时只启用前刀、停用后刀,机组从机头机尾行进时,返空刀。这一调整彻底消除了前溜底链断裂的隐患,为生产扫除了障碍。
一排皮带条
制服“稀货”回流
开拓一队在3401回风顺槽过地质构造时,遭遇了下山掘进的“老大难”问题——稀货运输。当时工作面淋水较大,机组割下的煤矸被淋水浸泡成稀泥状,而作业点迎头30米内坡度达十七八度。受坡度影响,稀货到了“二运”皮带上纷纷回流,根本无法外运,导致生产陷入停滞。班长冯清飞仔细观察,认真思考,提出了一个疑问:为什么同样的坡度下,稀货在“一运”上能顺利输送,在“二运”就回流呢?答案在疑问中找到——“一运”有刮板防滑。于是,他让人找来一卷废旧皮带,裁成10公分宽的皮带条子,再以30公分的间距将条子平行钉在“二运”皮带表面,给“二运”也装上了“防滑装置”,困扰多时的运输难题就此迎刃而解。
小妙招解决大难题,小创新撬动大发展。伯方煤矿全员创新创效的热情,正在为矿井高质量发展注入强劲动能。 (武少华 作者单位:伯方煤矿)